1月21日,兴北油田兴北1平1井在“沉睡”了一年后经过HDC技术,再次奏响了生产的欢歌,见到油流,经过24小时观察,该井生产正常。截至1月22日,兴北1平1井日产油保持在8吨以上,含水由停产前的99%下降到 7%。
兴北1平1井是华东油气分公司兴北油田三垛组稠油油藏的一口水平井探井。2013年8月投产,日产油8.8吨,日产水1.5吨,生产至2015年1月日产油0.1吨,含水99%,停产。该井原油比重0.96,粘度2475 mPa.s,油层垂厚3米,油层下部底水发育。在采油过程中,底水锥进严重,造成含水上升,油井水淹停产。
借鉴国内外稠油油藏广泛采用的HDCS技术,根据兴北1平1井稠油性质和油藏特征,华东油气分公司泰州采油厂创新发展出HDC技术,并首先在兴北1平1井开展HDC矿场试验,累计注入HD-45降粘剂溶液250吨后,继续注入1000吨二氧化碳气。该技术是向地层注入降粘剂,以大幅度降低地层原油粘度;然后,注入二氧化碳气,当二氧化碳气接触并溶解地层原油后,使地层原油体积膨胀,增加孔隙中含油饱和度,提高油相渗透率,改善油水流度比;同时,由于二氧化碳气在油层条件下比重,有助于增加稠油能量,压制底水的上移,使地层原油顺利流进井筒。
兴北油田稠油区块储量124万吨,共有6口水平井控制,由于高含水,5口水平井因水淹而长期停产。兴北1平1井HDC增油试验的成功,为此类油藏停产井的增产提供了新途径,也为稠油区块的二次开发提供了重要依据。