8月14日记者获悉,由中国石油与壳牌公司合作经营的长北公司,回收作业权7个月以来,通过提产增效和节约挖潜,实现同比增收1.3亿元。
长北公司管理的长北合作区块位于长庆榆林气田北部,属于典型的“低产、低压、低丰度”气藏。在早期勘探中,由于开发难度极大,这个区块成为业内公认的“烫手山芋”。
1996年,中国石油决定采用国际合作形式,整合国内外先进技术,攻克榆林气田北部地区开发难题。经全球招标,1999年,中国石油与壳牌公司“牵手”,共同开发长北区块。面对这块难啃的“硬骨头”,中外技术人员广泛引进吸收世界上一切可以利用的先进技术,通过精细油藏描述、实施双分支水平井钻井等措施,不但大大提高了单井产量,使合作项目的天然气年产量快速迈上30亿立方米台阶,而且将长北项目的安全管理、成本控制、技术创新等建成了壳牌公司的全球范本。
根据合作开发的相关规定,2014年12月,中国石油启动了作业权回收工作,由长北公司成立作业权回收项目组。半年多时间,各项准备工作就基本上达到了接管条件,其中从零起步的ERP办公系统全部建成。
今年年初,中国石油正式接管长北项目作业权,长北公司按照长庆油田生产管理水平、安全环保水平、经营效益“三个不降”的总要求,从精细管理入手,在修订完善既满足中国石油、壳牌公司合同规定,又符合长庆油田现场管理要求的采办、财务、人事、HSE等60多项管理制度的基础上,按照中国石油及长庆油田提质增效的相关部署,全方位开展了降本增效和开源节流工作。
工艺改进上,通过对外输系统的改造,克服了原来每年更换流量计要停工6小时、影响200万立方米天然气生产的弊端。
处理厂检修中,通过方案优化,比计划压缩1天检修时间,多生产天然气400多万立方米。
库房管理上,轻量化管理库房材料,今年前7个月,库存材料降低5%以上,节约资金100多万元。
器材采购上,借助中国石油的采购平台,货比三家,上半年采购费用同比降低10%以上。人工成本上,长北公司合理配置人力资源,提高员工劳动效率,在实际工作量同比增加10%的情况下,人工费用反而下降了15%。
针对10多口低产低效井,长北公司通过技术挖潜,在费用比原计划降低10%的情况下,成功恢复了4口积液井的生产。
今年上半年,长北公司在环保事故为零、没有任何损失工时事件的前提下,超计划生产天然气1.9亿立方米。
壳牌公司高层管理人员多次在现场考察后感慨地说,“没有想到,你们把我们多年想解决而没有解决的管理和技术问题,解决得这么漂亮!”